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No sé si me he enterado bien del problema, pero por ejemplo, ahora que estoy con el tema de controlar un par de motores paso a paso con un driver I2C ...
Ya está, era una soldadura, pero no del PCF sino del ULN, lo que me ha despistado es que el fallo seguía produciendo incluso después de quitar los jum...
Me está volviendo loco ya esto....Ahora resulta que el bus 0 del PCF8574P siempre da 1,5v, de forma que cuando se activa da 5v, mientras que los otros...
Solucionado, era porque necesitaba las resistencias pullup, y las 3 líneas de direccionamiento conectadas a masa.Pero ha valido la pena porque ha sido...
A las resistencias de pullup me refiero las de SDA y SCL.Sobre lo de las direcciones, mejor asegurarse. Ah, pues no sabía que tenía que poner resiste...
Pero es que en las pruebas en la protoboard sí que ha funcionado.Las X al aire no tienen asignada una dirección de BUS por lo que según tengo entendid...
La he resubido de nuevo.
Te enseño la conexión cómo está hecha, yo creo que se aprecia bien. He volteado también el diagrama de los chips como si se vieran desde abajo. La con...
En superrobotica al parecer están agotados desde hace meses, también con el transporte y el IVA sale un poco caro la verdad (17€), y si pudiera ser u...
Ya he conseguido solucionarlo. En realidad seguramente que enviaba bien el pulso de reset, pero no era capaz de recibir el pulso bajo, ni todavía sé p...
He probado todo tipo de tiempos antes de la lectura, pequeños, grandes, e incluso sin él y siempre está en alto. Lo que pasa es que se quedó ese tiemp...
Yo veo difícil que pase, pero a lo mejor te refieres a que tú por ejemplo en una variable tengas la velocidad de paso, y el programa se corrompa en la...