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Pingubot

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furri
Respuestas: 2708
Topic starter
(@furri)
Ardero
Registrado: hace 19 años

Por fin he acabado la versión Pingubot 3.0.

No tengo suficientes palabras para agradecer a Bastian su ayuda pasando el diseño a Eagle en la pingubot 2.0, con lo que integramos una placa con todo incluido, micro y mosfet en una sola PCB.

Despues de aprender a manejar el Eagle de forma acelerada he ido haciendo mis pinitos y como he hecho cambios que rompen con el esquema anterior he cambiado la versión para evitar confusiones asi que vamos por la 3. Los cambios principales son:
- Cambio de disposición de mosfet, switchs, etc.
- El conector de sensores pasa de 8 pines digitales a 4 analogicos y 4 digitales.
- Añadidas las resistencias pull-down de los mosfet MCP14E5
- Ajustarlo todo a una placa de tamaño estandar de 80x60.

Esta semana espero fabricar una placa y poner otro robot en pista, si todo va bien subo los ficheros de Eagle a la wiki.

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turman
Respuestas: 98
(@turman)
Trusted Member
Registrado: hace 19 años

Hola, ok, muchas gracias bastian !!! Era como lo estaba conectando, creo que el problema esta en que se me resetea el PIC.

Un saludo

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turman
Respuestas: 98
(@turman)
Trusted Member
Registrado: hace 19 años

Hola, ok, muchas gracias bastian !!! Era como lo estaba conectando, creo que el problema, AHORA, esta en que se me resetea el PIC.

Un saludo

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ranganok
Respuestas: 3875
(@ranganok)
Ardero
Registrado: hace 19 años

Puedes mirar el registro RCON a ver por qué se te está reseteando.

Si tienes un osciloscopio a mano mira la alimentación del micro y la patilla del reset (no vaya a ser que tenga picos en la tensión), por lo que tendrías que poner un filtro LC en la alimentación digital del micro (y separarla de los motores).

S2

Ranganok Schahzaman

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bastian
Respuestas: 384
(@bastian)
Ardero
Registrado: hace 17 años

Hola!

Por aquí vamos avanzando con pingubot y le hemos hecho algunas mejoras a la placa. Ahora es más pequeña; 80x50mm y le hemos añadido unos puentes de soldadura para poder utilizar la mayoria de los Drivers MCP14xxx y no solo los MCP14E5, así aumentan las posibilidades. Se han corregido algunos "warnings" y sustituido algunos footprints que los provocaban...

La cosa ahora queda más o menos así... Eso sí, no hemos perdido la filosofia DIY... aunque se han utilizado dos caras de pistas, se puede fabricar la placa a una cara realizando tres puentes (marcados en la serigrafia).

Ahora tenemos en nuestro punto de mira dos componentes más que podrian ser sutituidos o podrian tener una alternativa. El primero es el 7805, que tiene los dias contados y muy posiblemente sea remplazado por un LDO. Y el otro es el diodo, que estamos buscando un mosfet que lo jubile. En ambos casos es muy posible que se mantengan los dos componentes (jubilado y sustituto) en el diseño para que cada uno utilice lo que tenga más a mano. En el caso del LDO tenemos un candidato con el mismo encapsulado y patillaje que el 7805 ... más facil imposible!

Seguiremos informando.

Salu2!

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dud
Respuestas: 112
 Dud
(@dud)
Estimable Member
Registrado: hace 15 años

Pues nada seguimos a la espera del modelo definitivo y de ver si se saca una tirada de placas (es q tengo unos amigos que quieren tener su primer bichejo corretendo por casa).

Por cierto, tiene muy buena pinta!!

Salu2!!

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